管束除霧器在1980年以前之所以一直沒(méi)有興起是因為當是國內環(huán)境還是非常好的,當是的人們根本就沒(méi)有環(huán)保這個(gè)意識,煙塵捕集機構由活動(dòng)捕集罩、接口管、立板、滑桿、復位彈簧、支撐座、減震彈簧和固定座構成,活動(dòng)捕集罩呈L型,其靠近出鐵口處的內側設有敞口,活動(dòng)捕集罩上端外側設有與內腔連通的接口管,右端外側連接有一組穿過(guò)立板的滑桿,滑桿的外側套設有復位彈簧,立板的底端與支撐座的上端垂直固定,支撐座的上端開(kāi)設有便于活動(dòng)捕集罩底端橫向滑動(dòng)的滑槽,活動(dòng)捕集罩的下端設有與滑槽相卡合的滑頭。支撐座的下端通過(guò)一排減震彈簧與固定座連接,固定座錨固在地面上。
管束除霧器粉塵罩由薄鋼板焊接制成,其與接口管連接處開(kāi)孔。立板上開(kāi)設有滑孔,滑桿位于滑孔外的端部設有限位凸頭。
本實(shí)施例的一個(gè)具體應用為:礦熱爐出鐵口中煙塵噴出時(shí),主要分為向前推進(jìn)的煙塵和向上抬動(dòng)的煙塵。其中,向前推進(jìn)的煙塵進(jìn)入煙塵捕集機構的活動(dòng)捕集罩時(shí),沖擊力使得活動(dòng)捕集罩沿支撐座上端的滑槽進(jìn)行橫向滑動(dòng),當沖擊結束后,活動(dòng)捕集罩在復位彈簧的作用下反向滑動(dòng),實(shí)現復位;管束除霧器向上抬動(dòng)的煙塵進(jìn)入煙塵捕集機構的活動(dòng)捕集罩時(shí),沖擊力使得活動(dòng)捕集罩以及與其連接的支撐座向上移動(dòng),當沖擊結束后,在重力作用下進(jìn)行復位,減震彈簧使得移動(dòng)平穩進(jìn)行。通過(guò)這種方式,使得礦熱爐出鐵口中大部分煙塵被煙塵捕集機構捕獲,不會(huì )因沖擊力而導致捕集罩結構被損壞;同時(shí)無(wú)需設置引風(fēng)機,利用煙塵的上抬力進(jìn)行輸送,經(jīng)軟管將煙塵導入袋式除塵機構進(jìn)行處理,降低能耗。
除霧器從改革開(kāi)放以來(lái),工業(yè)的發(fā)展,我國的科技水平直線(xiàn)上升,污染問(wèn)題成了重中之重,環(huán)境問(wèn)題已經(jīng)到了緊要關(guān)頭,人們在各種除塵器中 受各大行業(yè)工廠(chǎng)廠(chǎng)家信賴(lài)的就是管束除霧器。比起從前的傳統除塵器,管束除霧器在進(jìn)行過(guò)濾,清理廢物,污染物時(shí)候速度是優(yōu)越的,并且還能捕集對人體危害 大的5微米以下的 的微小顆粒。進(jìn)入21世紀以來(lái),管束除霧器技術(shù)有了經(jīng)過(guò)我公司不斷地,主機、濾料、自動(dòng)控制和應用技術(shù)的水平都有很大提高,使得管束除霧器對于煙氣的高溫、高濕、、微細粉塵、吸濕性粉塵、易燃易爆粉塵等不利工況條件有了 強的適應性,并且在加強清灰提 、降低消耗、減少故障、方便維修方面達到一個(gè)新的高度。
隨著(zhù)管束除霧器的清灰系統和生產(chǎn)工藝不斷地改進(jìn)不斷地優(yōu)化,除塵效率越來(lái)越高,幾乎達到了100%的除塵效率。脈沖除塵器在工業(yè)除塵中的作用越來(lái)越重要了。
管束除霧器采用脈沖清灰的方式,它的過(guò)濾面積為685平方米,耗氣量需0.9立方米/分,氣壓≥0.5兆帕。耗氣量的大小,可根據運行阻力調整清灰期間隔時(shí)間來(lái)改變。該袋式收塵器使用覆膜濾料的濾袋,覆膜濾料的優(yōu)點(diǎn)是:表面過(guò)濾易清灰、粉塵剝離性好、阻力平穩。氣箱脈沖袋式收塵器分為10個(gè)獨立室,每個(gè)室為56條濾袋,每條濾袋重5千克,換袋時(shí)只需一人就可進(jìn)行。
管束除塵器主要的清灰的地方就是濾袋,隨著(zhù)使用時(shí)間的增長(cháng),濾袋上的灰塵會(huì )不斷的增加,這也會(huì )導致除塵器使用阻力不斷上升。在除濾袋上的灰塵時(shí),要記得先關(guān)閉分室提升閥,并且將過(guò)濾氣流截斷,然后電磁脈沖閥開(kāi)啟,壓縮空氣以促的時(shí)間在上箱體內膨脹,涌入濾袋,使濾袋膨脹變形產(chǎn)生振動(dòng),并在逆向氣流沖刷的作用下,附著(zhù)在濾袋外表面上的粉塵被剝離落入灰斗中。